氨逃逸尾气分析系统
气流速过低时,液滴惯性较小,液滴随烟气离开除雾器导致除雾效果较差;烟气流速过高时,除雾器表面形成的液膜会被撕裂,进而形成大量粒径较小液滴,小液滴气流跟随性较好,会逃逸出除雾器区域,逃逸液滴量较大时会沉积在下级除雾器表面,造成除雾效果较差。文献[10]研究表明,吸收塔空塔流速为3~4 m/s 时除雾器除雾效果相对较好。该机组脱硫系统二级塔直径为18 m,空塔流速约3.5 m/s,能够满足除雾器对空塔流速要求。
吸收塔流场的不均匀性会导致除雾器部分液滴逃逸率增加,使得除雾器通道入口烟气携带液滴量差异较大,当烟气携带液滴超出除雾器通道处理能力时,会造成除雾器除雾效果不佳[11]。该机组脱硫系统二级塔设置1 层合金托盘,改善了二级塔流场均布性,保证了除雾器的除雾效果。在一定烟气流速下,喷淋层与除雾器间距越
大,液滴沉降能力越大,进入除雾器通道的液滴越少,因而可提高除雾器除雾效果。文献[10]研究表明,空塔流速3.5 m/s 时,喷淋层与除雾器间距从2.5 m 提高至3.7 m,一级除雾器出口雾滴质量浓度减少约50%。该机组脱硫系统二级塔喷淋层至除雾器底部约3.74 m,可以提高液滴沉降能力,从而有利于除雾器除雾效果。
冲洗水泵冲洗水压力不足及冲洗水流量不足时,一方面无法及时冲洗除雾器表面沾污;另一方面冲洗水可能无法全面覆盖除雾器表面,形成残留颗粒物,会造成除雾器表面结垢、堵塞等故障发生[12-13]。该机组脱硫系统除雾器冲洗水设计压力为0.25 MPa,冲洗水泵流量为150 m3/h(二级塔除雾器技术要求冲洗水量为45.6~70.0 m3/h),通过控制除雾器冲洗频率,可以实现除雾器冲洗水量满足冲洗要求。
综上所述,设计因素并非导致二级吸收塔除雾器故障的原因。
3.2 脱硫系统入口烟尘浓度分析
脱硫系统入口烟尘浓度高也可能造成除雾器堵塞,主要是因为烟尘含有大量金属氧化物,其粘性较强,飞灰粒径小,除雾器表面结垢后难以去除[12]。查阅知超低排放改造投产后脱硫系统入口烟尘质量浓度为7~14 mg/m3,同时停机期间对电袋除尘器检查,并未发现滤袋破损现象,表明脱硫入口烟尘浓度并非造成二级塔除雾器故障的原因。
3.3 除雾器冲洗水量分析
查阅运行记录, 除雾器冲洗水泵未出现故障,冲洗水压力基本在0.25 MPa 左右,除雾器压差测点基本正常(出现2 次压差超量程并及时处理)。通常,除雾器压差偏高时增加除雾器冲洗频率,进而增加除雾器冲洗水量,以降低除雾器压差,防止除雾器堵塞。
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