氨逃逸烟气在线监测分析仪
根据检测结果,烟筒腐蚀量已经大于它的腐蚀余量,隐患较大,必须进行处理。我公司技术人员通过研讨确定了3种解决方案,种:对窑尾烟筒按原设计进行整体更换;第二种:对窑尾烟筒腐蚀严重的13 m进行局部更换;第三种:对腐蚀严重的13 m从外部进行加固,再对烟筒内部整体进行防腐处理。种方案的优点是问题解决彻底,确保9年内不再维修,缺点是投资大,施工周期长,风险大;第二种方案的优点是投资小,缺点是问题解决不彻底,施工难度大,风险大;第三种方案的优点是投资小,问题解决较为彻底,且相对工期,施工难度。经过数次讨论权衡,选择了第三种方案。
3 外部加固、内部防腐方案的实施
方案确定后,将烟筒腐蚀情况反馈设计院核算确定加固方案,对腐蚀严重的20 m(腐蚀严重的13 m烟筒下部2 m*部5 m共20 m)烟筒加网格筋板,网格规格为600 mm×600 mm,材料用60 mm×6 mm的扁钢;内部防腐材料通过与专业防腐机构沟通,结合现场实际,确定在重的13 m区域现场制作粘贴厚度为1 mm的玻璃钢,然后再整体涂抹耐高温玻璃鳞片漆(含高温底漆、高温鳞片胶泥、乙烯基特种涂料及高温面漆),厚度2 mm,它的主要优点为耐高温、防腐效果好。
因我公司为电石渣生产水泥企业,检修时间安排需严格按照化工检修时间确定,不允许出现偏差。本次烟筒检修共12天时间(从回转窑止料开始到检修后回转窑投料),我们的方案是选择两个队伍,分别负责加固和防腐,各自材料和现场安全措施提前准备好,就按冷窑、外部加固、烟筒内部组装吊篮用提升机、喷砂除锈、喷涂4遍漆(第1遍涂刷、第2遍刮腻子、第3遍喷涂、第4遍涂刷)、拆卸内部工器具恢复烟筒有序开展,提前12 h完成任务。方案实施前后情况见图1。
氨逃逸烟气在线监测分析仪