在氨基酸生产废气处理中高能电子束设备冷凝水过多问题分析
在废气处理工艺中经常用到高能电子束、双介质低温等离子对废气进行催化裂解。实践中常遇到一个问题是设备中冷凝水过多导致绝缘失效。设备不能正常运行。分析原因如下:前级预处理采用一级或两级水洗工艺,在雾化喷淋过程中大量水汽混入气体中,虽然经过除雾段能滤掉80~85%的水分但气体中水分任然处于过饱和状态。此时温度就依然较高(50~60℃)。随后进入高能电子束温度迅速下降,(尤其是环境温度在10℃以下时)大量冷凝水析出。导致设备积水,影响设备正常运行。解决此问题的根本在于降温、除湿。
解决方法是有两条,第一通过空冷器降低气体温度,减少前后温差。降低气体的绝对含湿量,减少冷凝水。第二是通过换热器除湿,去除大部分含水。同时尽可能降低气体温度。温度降至接近环境温度,可设定为40℃。当然对后续设备来说越低越好,但会增大运行成本。
举例:废气排放8万风量,温度80~85℃,经水洗后气体为过饱和状态,温度在65~70℃。
壳程:废气风量80000m3/h,入口温度70℃,出口温度50℃。
管程:冷凝水225m3/h。入口温度25℃,出口温度40℃。
换热量3928KW。
冷凝水7000kg/h。
外形尺寸 长2700,高2700,宽3000。
材质 内外316L。